缸筒失效分析——复达客户检测案例
收到客服部门反馈咨询某公司想要知道缸筒失效原因。
某有限公司
20#缸筒
失效历史
1.失效阶段和现象: 液压缸出厂试验,试压试验时31.5mpa, 保压2S,缸筒直线破裂,产品未出厂使用。
2.热处理工艺: 缸筒回火状态
3.加工成型工艺: 冷拔回火
4.不良品分布(集中于同一生产批次;其他批次亦有此类现象):同批次发现1件
5. 怀疑失效原因及失效模式:不知
(1)温度:7°C 湿度:%
(2)工作过程中是否有振动、循环受力、温度变化等情况:无
(3 环境是否有腐蚀介质如海洋气氛、煤渣等:无(使用介质为46#液压油)
一、断口宏观分析
开裂发生于缸筒表面,自顶部向下沿直线开裂。
二、样品表面微观观察及成分分析
对断面的成分分析,分析结果未见异常。
三、金相分析
对断面做切片观察,抛光态下发现少量夹杂物,未见异常。
四、硬度及化学成分分析
对样品做硬度测试,结果未见异常。
缸筒的开裂形式为脆性解理开裂,缸筒在拉拔后顶部存在细小裂纹,而回火不充分,使产品内存在较大的内应力,在保压试验时,在内外力共同作用下使缸筒自顶端缺陷处快速开裂。
客户对报告很满意,解决了客户的问题。